1 廢水水量、水質(zhì)
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,廢水的水量、水質(zhì)見表1。
表1 廢水的水量、水質(zhì)
項(xiàng)目 |
數(shù)據(jù) |
水量/(m3·d-1) |
6000 |
pH值 |
6~7 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) |
500~1000 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) |
1000~2000 |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) |
10~20 |
ρ(己內(nèi)酰胺)/(mg·L-1) |
300~500 |
錦綸廢水水量。水質(zhì)有如下特點(diǎn):
①由于錦綸廢水不是連續(xù)排放,水質(zhì)隨時(shí)間變化而變化。
、趶U水主要來源于聚合切片的革取廢水,由于己內(nèi)酰胺極易分解,在生物降解過程中轉(zhuǎn)化為NH3-N,造成廢水中氨氮濃度較高,成為本工程處理的難點(diǎn)和重點(diǎn)之一。
2 處理工藝及設(shè)計(jì)參數(shù)
通過對(duì)生產(chǎn)裝置和廢水水質(zhì)調(diào)查,選用前置反硝化的生物脫氮工藝,處理工藝流程見圖1。
水解和產(chǎn)酸菌的作用使廢水中復(fù)雜高分子或難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子簡單有機(jī)物,提高了有機(jī)物生化性能。然后廢水進(jìn)人反硝化池。反硝化池中設(shè)置有軟性填料,通過棲息在填料上的反硝化菌的作用,可以使回流廢水中的NO2-,NO3-轉(zhuǎn)化為N2,從而達(dá)到生物脫氮的要求。由于采用了前置反硝化脫氮工藝,反硝化池中的反硝化菌可以用進(jìn)水中的有機(jī)物為碳源,無需再外加碳源。A,B,C工藝曝氣池是由東華大學(xué)開發(fā)的一種好氧生物反應(yīng)池,該反應(yīng)器將污泥負(fù)荷分為高負(fù)荷、一般負(fù)荷和低負(fù)荷3個(gè)區(qū)間串聯(lián)運(yùn)行,可以結(jié)合脫碳和硝化的設(shè)計(jì)要求,確定A,B,C各段的停留時(shí)間。A,B,C曝氣池不僅提高了系統(tǒng)的凈化效率,還防止了污泥膨脹并減少了剩余污泥量,甚至在工程系統(tǒng)的運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)污泥的“零排放”。A,B,C曝氣池出水進(jìn)入沉淀池,實(shí)現(xiàn)泥水分離,污泥一部分回流至A,B,C曝氣池的A,B2段,另一部分回流至水解酸化池,剩余污泥進(jìn)行濃縮干化。沉淀池上清液小部分回流至反硝化池,其余部分達(dá)標(biāo)排放。
2.2 A,B,C工藝簡介
污泥負(fù)荷Fw與污泥容積指數(shù)Is,v的關(guān)系曲線見圖2。
A段:高負(fù)荷區(qū),Is,v可控制在200以下,一般不會(huì)產(chǎn)生污泥膨脹。
B段:一般負(fù)荷區(qū),選擇在減速增殖期,為維持這一數(shù)值,宜用回流污泥量進(jìn)行控制。
C段:低負(fù)荷區(qū),選擇污泥處于內(nèi)源代謝呼吸期。
C段不回流污泥,而在其中設(shè)置填料,廢水從B段推流至C段,混合液在填料上的生物膜與活性污泥雙重作用下凈化,F(xiàn)/M比值大大降低。微生物處于內(nèi)源呼吸期,周圍營養(yǎng)源已無法滿足生物膜和【生活污水處理設(shè)備】活性污泥中細(xì)菌需求.此時(shí),部分細(xì)菌在好氧條件下衰亡,分解成營養(yǎng)料供應(yīng)活著的微生物,達(dá)到了污泥減容化。
在A,B,C活性污泥處理系統(tǒng)中,剩余污泥的產(chǎn)生量,3段中各不相同。在A段由于F/M值高,因此有機(jī)物以比較大速率轉(zhuǎn)化為污泥;B,C2段污泥合成比A段低得多
2.3 主要構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)
、僬{(diào)節(jié)池有效容積3000m3,1座,有效水深4.7m,保護(hù)高度03m,停留時(shí)間12h。
②水解酸化池有效容積3000m3,2座,有效水深4.7m,保護(hù)高度0.3m,停留時(shí)間24h。
、鄯聪趸赜行莘e6000m3,1座,停留時(shí)間24h,分5格,接納污水回流量6000m3/d。
④曝氣池分A,B,C3段,各段的停留時(shí)間分別為2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的實(shí)際有效容積分別為630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分別為1600m3/d,4000m3/d;實(shí)際總供氣量51~75m3/min,平均供氣量15.2~21m3[空氣]/m3[廢水]。
、菸勰嗷亓鞅3組,2用1備,流量Q=120m3/h,揚(yáng)程H=10.5m,電機(jī)功率7.5kW。
、薹聪趸到y(tǒng)回流泵3組,2用1備,流量Q=125m3/h,揚(yáng)程 H=18m,電機(jī)功率11kW。
、唢L(fēng)機(jī)3組,2用1備,單臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量Q=31.5m3/min,軸功率35kW,風(fēng)壓49kPa,電機(jī)功率45kW。
3 工程運(yùn)行及處理效果分析
3.1 處理效果分析
根據(jù)污水廠和監(jiān)測站提供的監(jiān)測數(shù)據(jù),整理結(jié)果詳見表2。
表2 運(yùn)行結(jié)果數(shù)據(jù)
運(yùn)行歷時(shí)/d |
pH值 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) |
||||
進(jìn)水 |
出水 |
進(jìn)水 |
出水 |
去除率/% |
進(jìn)水 |
出水 |
|
32 |
6.5 |
7 |
1530 |
121 |
92.1 |
12.5 |
84 |
40 |
6.5 |
7 |
810 |
79.2 |
90.2 |
10.6 |
74.5 |
52 |
6.5 |
7 |
541 |
20 |
96.3 |
18.4 |
86.4 |
60 |
6.5 |
7 |
2352 |
59 |
97.0 |
11.7 |
83.7 |
65 |
6.5 |
7 |
2640 |
67.8 |
97.0 |
12.7 |
79.4 |
70 |
6.5 |
7 |
1993 |
41.8 |
97.9 |
17.8 |
17.4 |
75 |
6.5 |
7 |
1526 |
56.3 |
96.0 |
14.7 |
5.0 |
80 |
6.5 |
7 |
1348 |
30.4 |
98.0 |
15.0 |
13.0 |
85 |
6.5 |
7 |
563 |
75 |
86.7 |
7.0 |
11.2 |
90 |
6.5 |
7 |
1756 |
47.2 |
97.4 |
17.2 |
5.3 |
95 |
6.5 |
7 |
1456 |
37.6 |
97.3 |
8.5 |
4.9 |
污水處理廠運(yùn)行幾個(gè)月以來,出水水質(zhì)主要指標(biāo)均可達(dá)標(biāo)排放。只是污水中的NH3-N變化比較復(fù)雜,在初期脫氮效果尚不明顯,出水NH3-N高于進(jìn)水。這說明了兩個(gè)問題,一是污水中己內(nèi)酚胺降解后使NH3-N驟增,二是由于A,B,C活性污泥系統(tǒng)中,A,B2段是去碳反應(yīng)器,C段是硝化反應(yīng)器,在運(yùn)行初期由于水質(zhì)、水量及A,B2段的污泥系統(tǒng)變化較大對(duì)C段運(yùn)行造成沖擊負(fù)荷,未能使C段中硝化細(xì)菌形成良好的生存環(huán)境,同時(shí)硝化細(xì)菌世代周期長,也是導(dǎo)致在初期脫氮效率較低的原因。隨著運(yùn)行條件的穩(wěn)定,運(yùn)行時(shí)間的延長,硝化細(xì)菌的濃度逐漸增高,本工藝的脫氮效果逐漸明顯,正常運(yùn)行后,出水NH3-N完全達(dá)標(biāo)。
3.2 處理成本
廢水處理成本為0.474元/t。
3.3 污泥排放
一部分污泥回用于A,B,C曝氣池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧條件下水解,從而使部分污泥硝化,成為生物脫氮系統(tǒng)中的內(nèi)源碳,目前整個(gè)系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)剩余污泥的“零排放”。
4 結(jié)論
、谟捎诜聪趸嘏嗑鷦倓傞_始,再加上反硝化菌生長速率比較小,運(yùn)行初期出水NH3-N濃度超過進(jìn)水十幾倍,正常運(yùn)行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;
、圻B續(xù)運(yùn)行至今剩余污泥幾乎是零排放。
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